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https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18476Registro completo de metadados
| Campo DC | Valor | Idioma |
|---|---|---|
| dc.creator | Madruga, Elayne Holanda | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-20T11:56:19Z | - |
| dc.date.available | 2020-07-22 | - |
| dc.date.available | 2020-11-20T11:56:19Z | - |
| dc.date.issued | 2020-07-20 | - |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.ufpb.br/jspui/handle/123456789/18476 | - |
| dc.description.abstract | Some disturbances can impair stability and generate electromechanical oscillations in electrical power systems. In this work, a robust controller design is presented, whose main objective is to dampen the electromechanical oscillation modes and ensure system stability. In order to ensure the robustness of the control, using a method for selecting the most significant input-output pairs of the system is proposed, using singular values and Relative Gains Matrix. To act on the selected system, H∞ type controllers are used. Here the designed controller was of low order and its parameters were adjusted using Simulated Annealing. A statistical analysis of the parameters was made; from its validation, the controllers were tuned and it was observed that the system was dampened and met the robustness condition. A comparison was also made of the result with other optimization methods; Simulated Annealing showed a good comparative performance. In addition, atypical situations were simulated in the system to analyze the robustness. There was a good reaction to the variation in the interchange power up to a value of 10%, but there was no control effectiveness when a controller was removed. Thus, it was noticed that the designed controller proved to be efficient for non-high uncertainties. | pt_BR |
| dc.description.provenance | Submitted by Fernando Augusto Alves Vieira (fernandovieira@biblioteca.ufpb.br) on 2020-11-20T11:56:19Z No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) ElayneHolandaMadruga_Dissert.pdf: 1428675 bytes, checksum: a972e54af7500bde113ae4e6f3a429ec (MD5) | en |
| dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2020-11-20T11:56:19Z (GMT). No. of bitstreams: 2 license_rdf: 805 bytes, checksum: c4c98de35c20c53220c07884f4def27c (MD5) ElayneHolandaMadruga_Dissert.pdf: 1428675 bytes, checksum: a972e54af7500bde113ae4e6f3a429ec (MD5) Previous issue date: 2020-07-20 | en |
| dc.description.sponsorship | Nenhuma | pt_BR |
| dc.language | por | pt_BR |
| dc.publisher | Universidade Federal da Paraíba | pt_BR |
| dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
| dc.rights | Attribution-NoDerivs 3.0 Brazil | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/br/ | * |
| dc.subject | Sistemas de potência | pt_BR |
| dc.subject | Estabilidade | pt_BR |
| dc.subject | Recozimento simulado | pt_BR |
| dc.subject | Power systems | pt_BR |
| dc.subject | Stability | pt_BR |
| dc.subject | Simulated annealing | pt_BR |
| dc.title | Sintonia de controlador utilizando recozimento simulado para amortecimento das oscilações eletromecânicas | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
| dc.contributor.advisor1 | Molina Rodriguez, Yuri Percy | - |
| dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2340781002764990 | pt_BR |
| dc.contributor.advisor-co1 | Castro, Alexandre Cézar de | - |
| dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8045864259461390 | pt_BR |
| dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9702384258539913 | pt_BR |
| dc.description.resumo | Alguns distúrbios podem prejudicar a estabilidade e gerar oscilações eletromecânicas nos sistemas elétricos de potência. Neste trabalho, é apresentado um projeto de controlador robusto que possui como principal objetivo amortecer os modos de oscilações eletromecânicas e garantir estabilidade ao sistema. Com o intuito de assegurar a robustez do controle, foi utilizado um método para seleção dos pares entrada-saída mais significativos do sistema, usando valores singulares e Matriz de Ganhos Relativos. Para atuar no sistema selecionado, foram utilizados controladores do tipo H∞. Aqui, o controlador projetado foi de baixa ordem e os seus parâmetros foram ajustados utilizando Recozimento Simulado. Foi feita uma análise estatística dos parâmetros; a partir da sua validação, os controladores foram sintonizados e observou-se que o sistema foi amortecido e atendeu à condição de robustez. Foi feita, ainda, uma comparação do resultado com outros métodos de otimização; o Recozimento Simulado apresentou um bom desempenho comparativo. Além disso, foram simuladas situações atípicas no sistema para analisar a robustez. Houve uma boa reação à variação da potência de intercâmbio até um valor de 10%, mas não se observou eficácia do controle quando houve a retirada de um controlador. Percebeu-se, assim, que o controlador projetado se mostrou eficiente para incertezas não elevadas. | pt_BR |
| dc.publisher.country | Brasil | pt_BR |
| dc.publisher.department | Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | pt_BR |
| dc.publisher.initials | UFPB | pt_BR |
| dc.subject.cnpq | CNPQ::ENGENHARIAS::ENGENHARIA ELETRICA | pt_BR |
| Aparece nas coleções: | Centro de Energias Alternativas e Renováveis (CEAR) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica | |
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| Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| ElayneHolandaMadruga_Dissert.pdf | 1,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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